HEAT-1X (HEAT-1X)

Перейти к навигации Перейти к поиску
HEAT-1X
HEAT-1X
Старт ракеты-носителя HEAT-1X
Общие сведения
Страна  Дания
Назначение ракета-носитель
Разработчик Copenhagen Suborbitals
Изготовитель датчане
Основные характеристики
Количество ступеней 1
Длина (с ГЧ) 9 метров
Диаметр 64 см
Стартовая масса полторы тонны
История запусков
Состояние разработка
Места запуска морская платформа
Число запусков  
 • успешных 0
 • неудачных 1
Первый запуск 3 июня 2011

HEAT-1X — одноступенчатая датская ракета-носитель, разрабатываемая для частных пилотируемых полётов в космос. Полезной нагрузкой ракеты является суборбитальная капсула Тихо Браге. Разработчик — фирма Copenhagen Suborbitals.

Конструкция ракеты

[править | править код]

Первая (и единственная) ступень ракеты состоит из баллона с жидким кислородом, закрепленным наверху, и цилиндрического твердотопливного ракетного двигателя, в качестве топлива в котором используется большой объём полиуретана в отвержденной форме. Вытеснение жидкого кислорода осуществляется сжатым гелием. Работа двигателя может управляться по команде с земли путём перекрытия кислородного клапана.

Корпус ракеты сделан из обычной конструкционной стали, бак с жидким кислородом — из нержавеющей стали марки AISI 304.

Список статических испытаний мотора ракеты носителя

[править | править код]
Date Engine type В качестве окислителя используется В качестве топлива используется:
2008-10-19 XLR-2 LN2O Эпоксидная смола
2008-11-16 XLR-2 LN2O Эпоксидная смола
2009-02-07 XLR-2 LN2O Эпоксидная смола
2009-03-08 HATV LN2O Эпоксидная смола
2009-06-14 HATV LN2O Эпоксидная смола
2009-08-07 BabyHEAT LOX Парафин
2009-09-04 BabyHEAT LOX Парафин
2009-09-05 BabyHEAT LOX Парафин
2009-09-05 BabyHEAT LOX Парафин
2009-09-11 BabyHEAT LOX Парафин
2009-09-11 BabyHEAT LOX Парафин
2009-09-20 BabyHEAT LOX Парафин
2009-10-17 HATV LOX Парафин
2009-12-13 HATV LOX Парафин
2010-02-28 HEAT-1X LOX Парафин[1]
2010-03-05 HATV LOX (blowdown)
2010-03-20 HATV LOX полиуретан
2010-05-16 HEAT-1XP LOX полиуретан

Неудачный запуск 3 июня 2011 г

[править | править код]

После первой неуспешной попытки запуска 5 сентября 2010 года, когда отказал обогрев кислородного клапана, второй оказался (для РН) частично успешным: ракета превысила скорость звука и поднялась на высоту 2,8 км, после чего из-за неприемлемого отклонения от вертикали, на 21-й секунде полета двигатель был выключен по команде с земли. Парашюты ракеты и капсулы раскрылись лишь частично. Ракета упала в Балтийское море в 3,5 км от места старта, перегрузки при приводнении составили 26G.

Примечания

[править | править код]
  1. video. Дата обращения: 2 октября 2017. Архивировано 2 декабря 2015 года.